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張馳咨詢:煉鐵廠運(yùn)用六西格瑪方法提升燒結(jié)礦混勻料穩(wěn)定性

2021-08-18 17:09 作者:張馳咨詢六西格瑪培訓(xùn)  | 我要投稿

為適應(yīng)降成本、壓庫(kù)存需求,煉鐵廠實(shí)時(shí)分析礦料性價(jià)比,動(dòng)態(tài)調(diào)整最佳經(jīng)濟(jì)礦礦種,實(shí)現(xiàn)了礦料成本的有效降低。但頻繁調(diào)整及礦種多變加劇了混勻料質(zhì)量波動(dòng),給生產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)了不可忽視的影響。2014年以來(lái),煉鐵廠混勻料Tfe、SiO2波動(dòng)顯著升高,導(dǎo)致燒結(jié)礦品位及堿度波動(dòng)相對(duì)加大,從而影響到高爐的穩(wěn)定順行。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),混勻料SiO2波動(dòng)是制約燒結(jié)堿度的要因,且Tfe波動(dòng)每降低0.1%,燒結(jié)礦產(chǎn)量提升0.28%,因此提升混勻料質(zhì)量穩(wěn)定性,尤其是關(guān)鍵指標(biāo)Tfe、SiO2穩(wěn)定性,是必要且迫切的。

六西格瑪(6σ)管理是一種系統(tǒng)的過(guò)程改進(jìn)方法,是一套行之有效的解決問(wèn)題和提高企業(yè)績(jī)效的方法論。運(yùn)用6σ方法提升燒結(jié)礦混勻料穩(wěn)定性,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)工具通過(guò)對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行界定、測(cè)量、分析、改進(jìn)和控制,消除過(guò)程缺陷和無(wú)價(jià)值作業(yè),從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目的。

一、關(guān)鍵影響因素分析

1、工藝流程分析

梳理燒結(jié)原料配料工藝流程(見(jiàn)圖1),關(guān)鍵生產(chǎn)工序主要有4個(gè):受卸、打料、準(zhǔn)備、配料。結(jié)合實(shí)際崗位操作步驟細(xì)化流程(見(jiàn)圖2),分析得出12個(gè)重要輸入因子。

針對(duì)12個(gè)重要因子做失效模式分析(見(jiàn)表1),按照RPN值>100、合計(jì)比例80%的原則,確定下一步改進(jìn)的關(guān)鍵重要因子7個(gè):料場(chǎng)庫(kù)存、混勻堆料、混勻取料、礦槽礦粉、皮帶秤穩(wěn)定性、濕度溫度和料位倉(cāng)存。經(jīng)初步分析,其中混勻堆料、混勻取料、皮帶秤穩(wěn)定性、料位倉(cāng)存這些原因清楚,可操作性強(qiáng),可作為快速改善項(xiàng)目。

二、部分因子快速改善

1.混勻堆料

各類(lèi)固體廢棄物在燒結(jié)勻料系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)利用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,但給燒結(jié)原料生產(chǎn)質(zhì)量控制帶來(lái)了一定難題。改善前,部分固體廢棄物如煉鋼污泥等多采用“間隔卸車(chē)”方法進(jìn)行鋪底,鋪底料離散性能較差,均勻性極差,且機(jī)動(dòng)車(chē)調(diào)度困難,混勻料堆平均偏差>1.0以上。協(xié)調(diào)型鋼灰、燒結(jié)灰、高爐灰等進(jìn)入雜礦堆參與配料,對(duì)離散性能較差的固體廢棄物,能進(jìn)入雜礦堆的及時(shí)打入雜礦堆參與配料;必須鋪底的采用“統(tǒng)籌計(jì)算,定點(diǎn)定格”的卸車(chē)方式,提升混勻堆料鋪底料的均勻性;同時(shí),定期累計(jì)日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)中的廢棄物計(jì)量數(shù)據(jù),合理計(jì)算并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃科確定機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用時(shí)間,解決機(jī)動(dòng)車(chē)調(diào)度難題。

2.混勻取料

從理論上講,為確保混勻料均勻性,混勻料堆兩頭的端部料必須全部取回。但由于生產(chǎn)緊張、返回成本等原因,僅能返回一定比例的端部料。改善前,端部料返回比例越來(lái)越小,且存在頭端部料不返回現(xiàn)象。通過(guò)協(xié)調(diào)聯(lián)系、嚴(yán)格論證,確定每堆頭、尾端部料必須返回,不留死角,每堆返回1000~1500(t按2.5%~3%比例控制)。

3.皮帶秤穩(wěn)定性

由于原料系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境較差,振動(dòng)、粉塵等因素造成皮帶秤不穩(wěn)定甚至失靈,直接影響到混勻料質(zhì)量穩(wěn)定。改善前,原料配料皮帶秤穩(wěn)定性指標(biāo)分辨度僅為7左右(2011年分辨度為10以上)。通過(guò)執(zhí)行“固定調(diào)零”措施,保證電子秤穩(wěn)定;執(zhí)行“維護(hù)保養(yǎng)”措施,保證皮帶秤運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)定。改進(jìn)后,原料配料皮帶秤穩(wěn)定性指標(biāo)分辨度恢復(fù)為10以上。

4.料位倉(cāng)存

為保證混勻料質(zhì)量穩(wěn)定,料位倉(cāng)存應(yīng)保證在1/2至2/3的水平,但受崗位人員緊張、生產(chǎn)緊張、控制水平不足等因素影響,經(jīng)常出現(xiàn)料位倉(cāng)存不足未能及時(shí)停配現(xiàn)象,嚴(yán)重制約了混勻料質(zhì)量穩(wěn)定性。通過(guò)安裝料位倉(cāng)存報(bào)警、利用歷史趨勢(shì)圖加強(qiáng)工藝督察等措施,實(shí)現(xiàn)了倉(cāng)存不足1/3前必須及時(shí)停配要求。一系列快速改善計(jì)劃實(shí)施后,進(jìn)行了二次FMEA(見(jiàn)表2),RPN值顯著下降,效果顯著。

三、其他因子試驗(yàn)分析

盡管“料場(chǎng)庫(kù)存、礦槽礦粉、濕度溫度”3個(gè)因子同時(shí)對(duì)混勻配料起著制約作用,但由于因子之間不存在關(guān)聯(lián)性,用單因子試驗(yàn)分析。分析中發(fā)現(xiàn)混勻料(Tfe、SiO2)平均偏差與“料場(chǎng)庫(kù)存、礦槽礦粉、濕度溫度”均有顯著影響。但受實(shí)際生產(chǎn)條件制約,針對(duì)“礦槽礦粉”因子采取的措施有:優(yōu)先安排離散性能最差的礦粉到出料性能最好的礦槽,通過(guò)技術(shù)改進(jìn)提升礦槽出料性能;針對(duì)“濕度溫度”因子采取的措施有:雨季降低配料料流,冬季開(kāi)啟解凍庫(kù),雨季冬季盡量減少水分高的礦粉配加量。針對(duì)可控的“料場(chǎng)庫(kù)存”因子,盡管從理論上講為保證混勻料質(zhì)量應(yīng)至少保持實(shí)際庫(kù)存滿足配料需求,但受生產(chǎn)成本壓縮等因素影響,需科學(xué)、合理控制庫(kù)存,在質(zhì)量與成本的夾縫中尋求最佳控制水平。

為盡可能壓減礦料成本,目前實(shí)際料場(chǎng)庫(kù)存不僅量不夠,還存在礦料結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題。為此,選出3因子(種類(lèi)、存量、成本)2水平進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì)。因子試驗(yàn)水平設(shè)置見(jiàn)表3。試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案及數(shù)據(jù)見(jiàn)表4(通過(guò)查詢相關(guān)歷史數(shù)據(jù),填充試驗(yàn)結(jié)果)。

對(duì)平均偏差與料種、存量、成本的回歸分析結(jié)果如下:

從回歸分析結(jié)果來(lái)看,試驗(yàn)結(jié)果并不十分理想,主要原因是受生產(chǎn)條件限制影響,用歷史數(shù)據(jù)來(lái)填充試驗(yàn)結(jié)果無(wú)法代表真實(shí)試驗(yàn)值。

用響應(yīng)優(yōu)化器對(duì)料種、存量、成本進(jìn)行響應(yīng)優(yōu)化,尋找最優(yōu)組合。響應(yīng)優(yōu)化結(jié)果見(jiàn)圖3。

通過(guò)上述分析可粗略提供參考結(jié)論:①料場(chǎng)料種至少要維持在4~5個(gè)礦料種類(lèi)。②料場(chǎng)存量至少要維持在4萬(wàn)t以上。③加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理,控制料場(chǎng)庫(kù)存礦料成本在合理范圍,實(shí)現(xiàn)“低成本、高質(zhì)量”的配料效益最大化目標(biāo)。

四、改進(jìn)效果

選取改進(jìn)后9月上旬老區(qū)混勻料的Tfe、SiO2含量數(shù)據(jù),分析計(jì)算混勻料平均偏差,西格瑪水平的Z值提高到了1.83(見(jiàn)圖4),混勻料質(zhì)量西格瑪水平、Ppk、Cpk比改善前顯著提高,過(guò)程能力得到大幅提高?;灸軡M足工序要求,達(dá)到項(xiàng)目要求。

一系列提高混勻料穩(wěn)定性措施實(shí)施后,混勻料平均偏差由0.58降至0.38(其中:Tfe平均偏差由0.62降低至0.38;SiO2平均偏差由0.51降低至0.37),滿足工藝標(biāo)準(zhǔn)要求(≤0.40)。

但成本壓力與日俱增,如何平衡“產(chǎn)量與質(zhì)量”,尋求最佳庫(kù)存限量是決策企業(yè)戰(zhàn)略方向的科學(xué)依據(jù)。受試驗(yàn)條件制約,目前響應(yīng)優(yōu)化器的威力和作用還沒(méi)有完全發(fā)揮出來(lái),尚需進(jìn)一步研究解決。


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