甘肅的1990:酒泉鋼鐵廠1號高爐爆炸,10傷19死
文/小鉗
▲坍塌的1號高爐(圖/酒鋼信息中心)
1990年3月12日凌晨,甘肅酒泉鋼鐵公司煉鐵廠的生產(chǎn)工作正在如火如荼進(jìn)行著,其中一號高爐的生產(chǎn)工作頗有些不順:急劇向熱,爐況難行。對此,老師傅們已經(jīng)見怪不怪了,這一號高爐在84年有過大修,平時(shí)維護(hù)又不妥當(dāng),到87年的時(shí)候,冷卻壁都壞的差不多了。但是為了趕生產(chǎn)進(jìn)度,沒誰敢果斷把這爐再停了大修。
老師傅王某(化名)在凌晨4點(diǎn)多和6點(diǎn)多的時(shí)候,觀察到一號爐溫度記錄急劇升高,達(dá)320攝氏度。當(dāng)然,對王師傅來說,這已經(jīng)是“老問題”了,通過和往常一樣,操作爐頂打水降溫,一號爐的溫度很快就降了下去,王師傅也沒多想,就去忙別的了。
他沒想到的是,一場將導(dǎo)致19名工人死亡,10人受傷,總經(jīng)濟(jì)損失超過2千萬(1990年物價(jià))的大災(zāi)禍已經(jīng)迫在眉睫了... ...
酒鋼:“一五”計(jì)劃的重頭戲
酒泉鋼鐵公司,簡稱酒鋼,始建于1958年,是咱們“一五”期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一,無論是從當(dāng)時(shí)還是現(xiàn)在看來,酒鋼的建設(shè)從戰(zhàn)略上改變了咱們的整體工業(yè)布局,對于促進(jìn)西北地區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重大的作用。
▲《關(guān)于支援酒泉鋼鐵公司建設(shè)的決定》(圖/史志嘉峪關(guān))
1965年3月底,冶金部提交酒鋼恢復(fù)建設(shè)的設(shè)計(jì)任務(wù)書,提交上級部門審批。該《任務(wù)書》提出:
酒鋼建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)生鐵 150 萬噸,鋼 150 萬噸,鋼材 110 萬噸。
此外,酒鋼還將采用新技術(shù)新裝備來生產(chǎn)當(dāng)時(shí)所需要的最尖端最重要的鋼材品種,在此基礎(chǔ)上建立一個(gè)品種繁多、規(guī)格齊全的鋼板生產(chǎn)基地。計(jì)劃要在1969年出鐵、次年出鋼、再下一年就出鋼材。
1965年8月份,北京鋼鐵設(shè)計(jì)院在國內(nèi)其他幾所設(shè)計(jì)院、研究院的大力配合之下,編制了三九公司冶金工廠的初步設(shè)計(jì)方案,形成了酒鋼公司初期的雛形。
▲酒鋼冶金廠正在抓緊建設(shè)-1966年(圖/史志嘉峪關(guān))
1970年2月份到3月份的全國計(jì)劃會議上,高速發(fā)展冶金工業(yè)成為了主要議題之一。甘肅省為此在4月份到5月份召開全省計(jì)劃,把酒鋼建設(shè)單獨(dú)提出來作為主要議題進(jìn)行討論,會議明確指出:酒鋼1970年開始出鐵,1972年要建成第二座高爐。
隨后,甘肅省開始投入大量人力、物力推進(jìn)酒鋼的建設(shè)工作,酒鋼的職工及其家屬,甚至當(dāng)?shù)貙W(xué)生和部隊(duì)都投入到建設(shè)工作中,日以繼夜、艱苦異常。全國各地多家單位也動用各種力量支援酒鋼的建設(shè),當(dāng)時(shí)被稱為“全國抬酒鋼”。
▲1970年6月26日,酒鋼“高爐出鐵會戰(zhàn)”動員大會
所有的努力都沒有白費(fèi)。在眾人一心的情況下,酒鋼順利實(shí)現(xiàn)了6月1日礦山出礦、7月1日礦石下山、8月底熱電廠發(fā)電、9月初焦化廠出焦。
1970年9月30日凌晨1點(diǎn)40分,酒鋼1號高爐煉出了第一爐鐵水,經(jīng)過專門檢驗(yàn)質(zhì)量合格!建設(shè)了12年的酒鋼,至此,終于生產(chǎn)出了真正屬于自己的產(chǎn)品。
▲酒鋼成功順利出鐵的紀(jì)念照片(資料圖)
爆炸:煉鐵高爐倒下
▲酒鋼1號轉(zhuǎn)爐煉出了第一爐合格鋼水-1985年末(圖/史志嘉峪關(guān))
時(shí)間線回到本文開頭——1990年3月13日,早上7點(diǎn)56分——酒鋼公司煉鐵廠,“勞苦功高”的一號高爐其爐況已經(jīng)嚴(yán)重惡化,完全不能再承受任何的突發(fā)的高載荷,最終在生產(chǎn)運(yùn)行過程中發(fā)生了突發(fā)性爆炸事故。
隨著一聲低沉的悶響,1號高爐托盤以上的爐皮(標(biāo)高是15到29米)瞬間崩裂,大面積的爐皮呈展開狀,部分爐皮和高爐冷卻設(shè)備和爐內(nèi)的爐料在爆炸沖擊波的作用下被拋向四面八方。
▲坍塌的1號高爐(資料圖)
巨大的反作用力推到了爐身支柱,爐頂?shù)脑O(shè)備,連同上升管、下降管和上料的斜橋等裝置瞬間全部七歪八倒地塌落下來。出鐵場的工作間屋面被塌落下來的設(shè)備直接壓毀。
爐內(nèi)的高溫紅焦如同流星雨一般四散飛落,把卷揚(yáng)機(jī)工作間內(nèi)的主卷揚(yáng)機(jī)、液壓站和控制機(jī)等一系列設(shè)備統(tǒng)統(tǒng)燒毀,上料的皮帶系統(tǒng)也被殃及,受到了嚴(yán)重?fù)p壞。
幾百度的高溫紅焦撲面而來,車間內(nèi)工作的員工閃避不及,被灼燙者眾多;有些沒有被燙到、燒到的,又沒能躲開不停塌下來的設(shè)備和磚石;更嚴(yán)重的是,高爐崩裂之后,有毒氣體四散蔓延,車間內(nèi)的數(shù)名員工也因?yàn)槲攵練膺^多而完全喪失了逃生能力。
▲酒鋼職工們展開1號高爐搶修與救援工作
事故發(fā)生之后,酒鋼公司迅速反應(yīng),立即展開現(xiàn)場救援,果斷采取措施切斷了1號高爐和整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的煤氣和電力等動力管線系統(tǒng),算是有效地控制和防止了事故的擴(kuò)大和蔓延。
根據(jù)事后統(tǒng)計(jì),此次一號高爐爆炸事故,總計(jì)造成了19名工人死亡,10人受傷,經(jīng)核定,事故造成的酒鋼直接經(jīng)濟(jì)損失489.2萬元,對各方造成的間接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1631.49萬元,就1990年的物價(jià)水平和當(dāng)時(shí)的國民經(jīng)濟(jì)情況而言,這不啻是一筆天文數(shù)字了。
反思:爐況那么差,豈能小修了事?
事故發(fā)生之后,有關(guān)單位立刻展開了詳盡的事后調(diào)查工作,最終確定這是一起由于高爐內(nèi)部爆炸導(dǎo)致爐皮脆性斷裂,從而推倒?fàn)t身支柱導(dǎo)致爐體坍塌的特大事故。
▲酒鋼的技術(shù)工師傅正在調(diào)試設(shè)備(資料圖)
其實(shí)在事故發(fā)生之前,1號高爐已經(jīng)出現(xiàn)了生產(chǎn)性不正常的情況,并且存在了發(fā)生爆炸的條件,主要的表現(xiàn)為:
高爐風(fēng)口區(qū)域性損壞頻繁。
高爐急劇向熱,爐況難行。
事故前還發(fā)生過多次崩料。
高爐的冷卻設(shè)備大量損壞,卻沒有引起足夠的重視。
爐皮頻繁開裂、開焊,卻沒有得到及時(shí)的維護(hù)。
那么上述這些問題為什么會存在?為什么沒有得到足夠的重視?到底根源在哪里呢?其實(shí)還得從三個(gè)方面來說:
▲重建中的酒鋼1號高爐(圖/賀春生)
① 1984年的高爐大修留下了隱患
文章開頭也提到了,1號高爐常年承擔(dān)生產(chǎn)任務(wù),“勞苦功高”,在1984年的時(shí)候曾經(jīng)經(jīng)歷過大修。但是,當(dāng)時(shí)對于“科學(xué)安全生產(chǎn)管理”并沒有什么具體的概念,高爐的大修方案缺乏切實(shí)的科學(xué)依據(jù),此外,在推進(jìn)大修工作的時(shí)候,維修小組人員也沒有對高爐進(jìn)行足夠的合理的檢查,對其爐皮受損情況分析、判斷不足,直接導(dǎo)致后續(xù)的焊接質(zhì)量較差,直接影響了高爐后續(xù)的壽命。
還有一個(gè)問題就是當(dāng)時(shí)的工作條件完全不能和現(xiàn)在比,高爐的大修工作又是在嚴(yán)寒的冬季——當(dāng)時(shí)最低氣溫達(dá)到了零下27攝氏度——高爐的砌磚質(zhì)量大受影響,施工質(zhì)量也難以保證,爐身上部的砌磚由于泥漿凍結(jié),質(zhì)量極差。
而酒鋼公司為了趕產(chǎn)量,要求在1985年元旦出鐵,然而那時(shí)候的1號高爐其實(shí)根本不具備開爐條件,那種情況下,一開爐就出現(xiàn)了嚴(yán)重?fù)p壞,為后續(xù)出大問題埋下了隱患。
▲酒鋼1號高爐煉出第一爐鐵水的照片(資料圖)
② 高爐的操作和維護(hù)管理方面一直都有漏洞
在大修期間,高爐還進(jìn)行了一系列的技術(shù)改造,安裝使用了當(dāng)時(shí)比較先進(jìn)的無料鐘爐頂和先進(jìn)控制機(jī),然而對于這些新系統(tǒng),酒鋼公司的技術(shù)人員沒有足夠的操作和維護(hù)經(jīng)驗(yàn),直接導(dǎo)致1號高爐上料系統(tǒng)長期不正常工作,爐況波動很大,對磚襯造成了顯著的損壞,也埋下了隱患。
③ 沒有果斷對高爐進(jìn)行提前大修
從1984年大修一直到1號高爐發(fā)生爆炸事故期間,該高爐就小問題頻發(fā),酒鋼公司也從1987年就開始研究這個(gè)高爐再一次中修或者大修的問題,并向上級匯報(bào),足見一開始責(zé)任部門還是對1號高爐出現(xiàn)的問題比較重視的。
然而,由于當(dāng)時(shí)科學(xué)安全生產(chǎn)理念較低,對于1號高爐設(shè)備狀況惡化情況認(rèn)識不足,在爐皮頻繁開裂,冷卻設(shè)備頻頻罷工的情況下,責(zé)任主體仍然未能認(rèn)識到事情的嚴(yán)重程度,沒有果斷對高爐進(jìn)行停產(chǎn)修繕,最終導(dǎo)致了后續(xù)事故的爆發(fā)。
▲1990年下半年,重建好的1號高爐
所謂生產(chǎn),必然是要在確保安全的前提之下進(jìn)行才是合理且能真正產(chǎn)生效益的,一味盲目追求生產(chǎn),而忽視了生產(chǎn)過程中所必須重視的安全問題,結(jié)果只能得不償失:試想一下,發(fā)生一次事故之后,有多少努力變成了白費(fèi)?一次事故的損失,需要多長時(shí)間的艱辛勞動和生產(chǎn)才能彌補(bǔ)?
此事雖已成歷史,但對于如今的企業(yè)安全生產(chǎn)管理而言,仍有重要警示作用。安全一詞在生產(chǎn)中到底有多大的分量,必須搞清楚!
※ 主要參考資料:
改革出版社. 《告別災(zāi)難:百年典型事故案例剖析》, 1999年4月, P6-8?